燃煤電廠MGGH煙氣冷卻器改造方案及應(yīng)用案例分析
0 引言
近十年來 ,MGGH系統(tǒng)作為一項(xiàng)節(jié)能環(huán)保技術(shù) ,在火力發(fā)電行業(yè)得到了廣泛的推廣應(yīng)用。通過MGGH煙氣冷卻器把空預(yù)器后的煙溫降低至90 ℃左右 ,可以回收煙氣中熱量 , 高效協(xié)同脫除煙氣中的SO3 , 降低粉塵比電阻值 ,提高電除塵器的除塵效率 。同時(shí) , MGGH煙氣再熱器將煙囪入口的凈煙氣加熱至75 ℃左右 ,可消除白煙并降低煙囪防腐費(fèi)用。因此 ,MGGH在回收余熱、節(jié)約能源的同時(shí) ,在電站鍋爐環(huán)保提效改造方面也提供了行之有效的解決方案。
現(xiàn)有的MGGH煙氣冷卻器基本都是管殼式翅片管結(jié)構(gòu) ,煙氣走殼側(cè) ,冷卻水走管側(cè) 。近十年來的應(yīng)用實(shí)踐暴露了其3個(gè)突出問題[1]: 1)換熱管束及翅片作為MGGH煙氣冷卻器的核心換熱元件 ,在除塵器前的高濃度粉塵環(huán)境下被連續(xù)沖刷運(yùn)行 , 磨損無法避免 ,造成換熱元件的使用壽命先天少于其他部件 ,雖然采取了多種防磨措施 ,仍無法從根本上解決磨損問題;2)由于煙氣中含有SO3,煙氣降溫過程中凝結(jié)的酸霧會(huì)被粉塵吸附 ,并粘附在換熱管上 ,從而造成低溫腐蝕;3)管殼式換熱器管內(nèi)的所有冷卻水都是相通的 ,且冷卻水系統(tǒng)多為開式循環(huán)系統(tǒng) ,一旦某根管因?yàn)槟p或腐蝕損壞 , 管內(nèi)大量的冷卻水將源源不斷地向煙氣中泄漏 ,造成煙氣冷卻器積灰堵塞。
上述MGGH煙氣冷卻器泄漏問題嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全運(yùn)行 ,亦提高了運(yùn)行維護(hù)成本 ,給業(yè)主帶來了較大的困擾 。因此 , 已運(yùn)行較長時(shí)間、性能無法滿足使用要求 ,且已嚴(yán)重影響機(jī)組安全運(yùn)行的煙氣冷卻器 ,都面臨著二次改造的問題。
1 MGGH煙氣冷卻器改造技術(shù)方案
1.1 傳統(tǒng)管殼式煙氣冷卻器改進(jìn)技術(shù)方案
傳統(tǒng)管殼式煙氣冷卻器雖然存在泄漏的弊端 ,但通過采取一些改進(jìn)技術(shù)措施來提高抗磨損和抗腐蝕能力 ,可以有效延長換熱器使用壽命。加上傳統(tǒng)管殼式煙氣冷卻器換熱系數(shù)高、占用場地空間小、造價(jià)低等優(yōu)點(diǎn) , 目前其在新建和改造項(xiàng) 目 中仍然占據(jù)重要地位。針對(duì)傳統(tǒng)管殼式煙氣冷卻器的改進(jìn) ,現(xiàn)階段主要有以下技術(shù)措施:
1)采用CFD流體仿真技術(shù)和流線型煙風(fēng)道技術(shù) ,對(duì)煙氣冷卻器及前后煙道的氣流和顆粒流進(jìn)行模擬 ,根據(jù)模擬結(jié)果對(duì)煙道進(jìn)行優(yōu)化改造 ,合理設(shè)置導(dǎo)流板 ,避免產(chǎn)生氣流紊流、渦流等情況 ,從而減輕對(duì)換熱管的沖刷磨損[2]。
2)對(duì)換熱管采取多種強(qiáng)化防磨措施 ,通過增強(qiáng)換熱管的耐磨性能來延長換熱管的使用壽命 ,主要方法有噴涂防磨涂料、應(yīng)用新型耐磨換熱管束等。另外 ,在煙氣冷卻器防磨重點(diǎn)部位采用加裝防磨假管、防磨瓦等替代磨損措施 ,也可延長換熱管使用壽命。
3)對(duì)換熱器管型進(jìn)行優(yōu)化 , 如采用整體型螺旋翅片管[3]。整體(軋制)型螺旋翅片管采用厚壁管擠壓而成 ,擠壓的過程相當(dāng)于二次鍛造 , 因此其材質(zhì)硬度有所增加 ,耐磨性隨之增加 ,壽命加長 。相比于焊接式螺旋翅片管 ,整體式螺旋翅片管無接觸熱阻 ,換熱性能更高。
4)在材料選擇和處理上采取以下措施 [4]: (1)換熱器翅片選用310S或330H不銹鋼; (2)密封墊改用高溫硅橡膠或玻璃鋼墊片; (3)殼體選用低膨脹率的板材 ,如巖棉復(fù)合板。
優(yōu)點(diǎn):采用傳統(tǒng)管殼式煙氣冷卻器技術(shù)改進(jìn)方案 ,可以有效延長換熱器使用壽命 ,并且換熱器在結(jié)構(gòu)上與原煙氣冷卻器幾乎完全相同 , 因此對(duì)于二次改造項(xiàng)目 ,換熱器底座、支撐鋼結(jié)構(gòu)甚至整個(gè)換熱器殼體都無須更換 ,場地適應(yīng)性好 。此外 ,傳統(tǒng)管殼式煙氣冷卻器換熱系數(shù)高、結(jié)構(gòu)緊湊、生產(chǎn)工藝成熟 ,因此改造成本相對(duì)也比較低。
缺點(diǎn):傳統(tǒng)管殼式煙氣冷卻器技術(shù)改進(jìn)方案并未從根本上解決冷卻水泄漏問題 , 只能起到緩解磨損的作用 ,一旦換熱管出現(xiàn)泄漏 ,仍然會(huì)造成煙道積灰堵塞的問題。
1.2 相變換熱式煙氣冷卻器技術(shù)方案
相變換熱器的原理最早由上海交通大學(xué)的楊本洛教授在1992年申請(qǐng)的專利中提出[5] ,主要用于解決鍋爐排煙溫度過低引起酸露腐蝕的問題 ,在中小型鍋爐中應(yīng)用廣泛。近些年來 ,隨著配套生產(chǎn)工藝的不斷進(jìn)步 ,相變換熱器技術(shù)也逐步應(yīng)用于大型鍋爐中。
圖1為相變換熱器工作原理示意圖 ,相變換熱器在結(jié)構(gòu)上一般分為上下兩部分 ,其中下部為吸熱段 ,內(nèi)部有若干排平行排列的換熱管 ,每一排換熱管先通過集合管連接起來 ,然后若干根集合管再并入聯(lián)箱中 ,上部為放熱段 ,一般采用列管式換熱器結(jié)構(gòu) 。相變換熱器的換熱管內(nèi)需加入適量的相變介質(zhì)(如軟化水),吸熱段和放熱段通過軟化水的蒸發(fā)與凝結(jié)來傳遞熱量。工作時(shí) ,吸熱段換熱管內(nèi)的軟化水吸收煙氣熱量汽化為飽和蒸汽 ,飽和蒸汽在壓差作用下經(jīng)上升管進(jìn)入放熱段 , 管內(nèi)蒸汽將熱量傳遞給放熱段外的冷卻水 ,釋放熱量后凝結(jié)為液態(tài)水 ,在重力作用下經(jīng)下降管重新流回吸熱段 ,不斷往復(fù)循環(huán) ,實(shí)現(xiàn)傳熱[6]。
優(yōu)點(diǎn):相變換熱式煙氣冷卻器可通過調(diào)節(jié)放熱或吸熱量控制壁面溫度 ,不易產(chǎn)生酸露腐蝕和結(jié)露性結(jié)垢 , 并且排煙溫度可以降到比壁面溫度高10~ 15 ℃ , 回收熱量較多[7]。此外 ,從工作原理可以看出 ,相變換熱器的冷卻水和煙氣是相互獨(dú)立的 ,而系統(tǒng)內(nèi)相變介質(zhì)的量是一定的 , 即使換熱管磨損泄漏后 ,也不會(huì)造成冷卻水源源不斷地向煙氣中泄漏 , 因此相變換熱器技術(shù)應(yīng)用于MGGH煙氣冷卻器改造中 ,可以較好地解決傳統(tǒng)煙氣冷卻器泄漏后的積灰堵塞問題。
缺點(diǎn): 由于相變換熱器的相變工質(zhì)都是相通的 ,一旦其中一根管發(fā)生泄漏 ,相變工質(zhì)亦會(huì)逐漸泄漏 ,導(dǎo)致?lián)Q熱性能逐漸下降 , 當(dāng)相變工質(zhì)完全泄漏后 ,換熱器也就徹底失去了換熱性能 。由于設(shè)備運(yùn)行時(shí)無法確定具體的泄漏位置 , 因此一般只能等設(shè)備停運(yùn)后再查找泄漏點(diǎn)并進(jìn)行處理。綜上所述 ,建議相變換熱式煙氣冷卻器在煙氣粉塵濃度低 、流場好等工況環(huán)境下應(yīng)用 ,不容易產(chǎn)生磨損失效的問題。
1.3 熱管式煙氣冷卻器技術(shù)方案
圖2為熱管換熱器工作原理示意圖 ,熱管換熱器和相變換熱器的換熱原理是相同的 , 都是通過相變工質(zhì)的蒸發(fā)與凝結(jié)來傳遞熱量。不同的是 ,熱管換熱器的吸熱段換熱管是由相對(duì)獨(dú)立的密閉單根構(gòu)件組成 ,管內(nèi)換熱工質(zhì)互不相通 ,而相變換熱器的吸熱段換熱管是由多根并聯(lián)的密閉管排束構(gòu)件組成 , 管內(nèi)換熱工質(zhì)是相通的。
優(yōu)點(diǎn):熱管換熱器具有很強(qiáng)的熱傳導(dǎo)能力 ,不僅煙氣和冷卻水是完全隔絕的 ,而且管內(nèi)的換熱工質(zhì)也是相互獨(dú)立的 , 因此 ,其中一根管的泄漏不會(huì)影響其他管的運(yùn)行 ,更不會(huì)造成冷卻水泄漏到煙氣中 ,從根本上解決了冷卻水泄漏問題。
缺點(diǎn):在同等設(shè)計(jì)參數(shù)條件下 ,熱管換熱器所需要的場地空間比傳統(tǒng)管殼式換熱器更大一些 , 設(shè)備重量也更重 , 總體來說改造費(fèi)用大約是傳統(tǒng)管殼式換熱器的1.2倍左右 。此外 ,鋼—水熱管換熱器運(yùn)行后會(huì)產(chǎn)生不凝性氣體 , 需設(shè)計(jì)特殊結(jié)構(gòu)的封頭 ,在設(shè)備投運(yùn)的3個(gè)月至1年內(nèi)進(jìn)行排氣操作 ,從而排出不凝性氣體。
2 改造應(yīng)用案例分析
2.1 項(xiàng)目簡介
廣東某電廠為了響應(yīng)國家節(jié)能減排號(hào)召 , 于2015年和2016年分別完成一期2×600 MW兩臺(tái)機(jī)組煙氣超低排放改造 ,在鍋爐爐后設(shè)置了煙氣余熱回收—再熱裝置(即MGGH系統(tǒng))。在機(jī)組除塵器前水平煙道設(shè)置煙氣冷卻器 , 將除塵器入口煙氣溫度由140 ℃降至85 ℃ ,吸收塔出口設(shè)置煙氣再熱器 ,將脫硫后的凈煙氣由46 ℃加熱至72 ℃以上排放。
2021年以來 , 兩臺(tái)機(jī)組MGGH系統(tǒng)煙氣冷卻器發(fā)生了積灰、磨損、泄漏等問題 , 導(dǎo)致煙氣側(cè)阻力增加較大 ,滿負(fù)荷阻力超過1.5 kpa。煙氣冷卻器換熱能力下降 ,使得煙氣再熱器無法吸收到足夠的熱量 ,煙囪入口排煙溫度在高負(fù)荷工況下很難維持在72 ℃以上 ,對(duì)煙囪運(yùn)行的安全性產(chǎn)生了較大的影響 , 同時(shí)影響了煙囪出口白色煙羽的治理效果 ,造成視覺污染 。為有效緩解煙氣冷卻器積灰、磨損、泄漏等問題帶來的影響 , 電廠在2023年和2024年分別對(duì)兩臺(tái)機(jī)組煙氣冷卻器換熱模塊進(jìn)行了優(yōu)化改造。
2.2 項(xiàng)目采用的改造方案分析
本項(xiàng)目從以下多方面分析及評(píng)估后 , 最終采取的改造方案為熱管式煙氣冷卻器。
1)原煙氣冷卻器采用的是傳統(tǒng)管殼式結(jié)構(gòu) ,換熱管磨損后冷卻水源源不斷地進(jìn)入煙氣中 ,造成嚴(yán)重積灰堵塞 ,不僅需要耗費(fèi)大量的人力、物力進(jìn)行清理 ,而且對(duì)下部的鋼支架安全性產(chǎn)生極大威脅。鑒于此 , 電廠希望能從根本上解決問題 ,決定不采用傳統(tǒng)管殼式煙氣冷卻器改進(jìn)技術(shù)方案。
2)采用相變換熱式煙氣冷卻器可解決冷卻水泄漏問題 ,但存在相變工質(zhì)泄漏后換熱器失效的問題 ,且相變換熱式煙氣冷卻器放熱段和吸熱段需有一定的高差 ,為管內(nèi)相變介質(zhì)的循環(huán)提供動(dòng)力 ,而本項(xiàng)目原煙氣冷卻器上部有脫硝裝置 ,沒有足夠的場地空間布置放熱段。
3)熱管式煙氣冷卻器從原理上可以杜絕冷卻水泄漏問題 , 并且不存在相變換熱器工質(zhì)泄漏后的失效問題。雖然熱管式換熱器改造成本較高 ,但通過換熱管厚度適當(dāng)減薄、設(shè)計(jì)參數(shù)優(yōu)化調(diào)整等措施 ,可使改造成本得以降低 , 并且不影響原MGGH系統(tǒng)使用效果。
2.3 改造內(nèi)容和設(shè)計(jì)參數(shù)
本項(xiàng)目將原MGGH煙氣冷卻器進(jìn)行拆除 , 更換為熱管式煙氣冷卻器 ,換熱器的布置位置與原煙氣冷卻器基本相同 。煙氣冷卻器沿?zé)煔夥较蚍智昂髢山M換熱器 ,每組換熱器在垂直煙氣方向設(shè)置5個(gè)換熱分區(qū) ,每個(gè)煙道共有10個(gè)換熱分區(qū) ,前后兩組換熱器之間預(yù)留有檢修通道 。由于煙氣冷卻器上部有脫硝設(shè)備 , 吊裝條件較差 , 因此煙氣冷卻器采用特殊的小模塊結(jié)構(gòu) ,單個(gè)小模塊重量設(shè)計(jì)控制在5 t以內(nèi) , 吊裝就位后再拼接形成大模塊。
同時(shí) ,對(duì)煙氣冷卻器進(jìn)口煙道導(dǎo)流進(jìn)行復(fù)核 ,根據(jù)復(fù)核結(jié)果設(shè)計(jì)并替換原有導(dǎo)流裝置 , 從而降低煙氣冷卻器的磨損和泄漏風(fēng)險(xiǎn)。
由于煙氣再熱器已使用多年 ,性能有所下降 ,經(jīng)分析評(píng)估 , 改造后的煙氣再熱器出口煙溫高于70 ℃可以緩解煙囪的腐蝕 , 實(shí)現(xiàn)煙囪出口 白色煙羽的治理 , 因此煙氣冷卻器的設(shè)計(jì)參數(shù)也進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整。 本項(xiàng) 目 1號(hào)機(jī)組煙氣冷卻器于2023年先改造實(shí)施 ,2號(hào)機(jī)組在1號(hào)機(jī)組的基礎(chǔ)上對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整 ,包括換熱面積增加、中間煙道和兩側(cè)煙道差異化設(shè)計(jì)以及設(shè)計(jì)參數(shù)調(diào)整等。
本項(xiàng)目煙氣冷卻器的設(shè)計(jì)參數(shù)如表1所示。
2.4 運(yùn)行狀況分析
1號(hào) 、2號(hào)機(jī)組分別于2023年7月和2024年5月改造完成并正式投運(yùn) ,投運(yùn)至今運(yùn)行狀況良好 ,運(yùn)行數(shù)據(jù)基本達(dá)標(biāo) ,投運(yùn)一年半后進(jìn)入煙氣冷卻器內(nèi)部檢查 ,未發(fā)現(xiàn)換熱管明顯磨損、積灰等現(xiàn)象 。據(jù)運(yùn)行和檢修人員反饋 ,煙氣冷卻器投運(yùn)后系統(tǒng)調(diào)節(jié)簡便 ,本體也未出現(xiàn)任何需檢修的故障問題 ,與改造前相比 ,設(shè)備運(yùn)行調(diào)節(jié)和檢修工作量大大減少。
經(jīng)第三方性能測試 ,在設(shè)計(jì)參數(shù)下 , 1號(hào)機(jī)組煙氣冷卻器出口煙溫為92.5 ℃ ,煙氣阻力為515 pa ,煙氣再熱器出口煙溫為68 .8 ℃ , 基本達(dá)到設(shè)計(jì)要求 。 2號(hào)機(jī)組增加換熱面積并進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化調(diào)整后 ,在設(shè)計(jì)參數(shù)下 ,煙氣冷卻器出口煙溫為104.9 ℃ ,煙氣阻力為569 pa ,煙氣再熱器出口煙溫為70.3 ℃ ,滿足設(shè)計(jì)要求。
由于煙氣冷卻器運(yùn)行過程中機(jī)組負(fù)荷、煙氣量、煙溫是變化的 , 因此 ,為確保系統(tǒng)高效運(yùn)行 ,給出以下系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)操作指導(dǎo):
1)當(dāng)4臺(tái)煙氣冷卻器出口平均煙溫高于設(shè)定值十2 ℃時(shí) ,首先減小煙氣冷卻器旁路調(diào)節(jié)閥開度來降低出口煙溫。若旁路調(diào)節(jié)閥已經(jīng)關(guān)閉 , 出口煙溫仍高于設(shè)定值十2 ℃ ,此時(shí)通過提高循環(huán)泵頻率來增加循環(huán)水量 ,進(jìn)而控制煙冷器出口煙溫降低至設(shè)定值。
2)當(dāng)4臺(tái)煙氣冷卻器出口煙溫偏差較大時(shí) ,通過控制每臺(tái)煙氣冷卻器入口調(diào)節(jié)閥開度 ,使煙氣冷卻器出口煙溫偏差小于3 ℃ 。
3)加強(qiáng)煙氣冷卻器煙氣側(cè)差壓監(jiān)視 ,報(bào)警值為650 pa高報(bào)警 ,每8 h對(duì)煙氣冷卻器進(jìn)行一次壓縮空氣吹灰 ,必要時(shí)增加吹灰頻率。
4)當(dāng)煙氣冷卻器運(yùn)行一段時(shí)間后 ,采用紅外成像儀檢測熱管是否產(chǎn)生不凝性氣體 , 并根據(jù)檢測情況進(jìn)行操作 ,將不凝性氣體排出 ,從而恢復(fù)換熱性能。
3 結(jié)束語
傳統(tǒng)管殼式煙氣冷卻器技術(shù)改進(jìn) 、相變換熱式煙氣冷卻器、熱管式煙氣冷卻器均能不同程度地解決現(xiàn)有MGGH煙氣冷卻器泄漏問題 , 燃煤電廠在MGGH煙氣冷卻器改造時(shí) ,可根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn) ,從使用環(huán)境、改造費(fèi)用、場地條件等各方面進(jìn)行綜合對(duì)比分析 , 因地制宜地選擇最合適的改造技術(shù)方案。熱管式煙氣冷卻器由于能夠徹底解決冷卻水泄漏問題 , 并且通過設(shè)計(jì)優(yōu)化和降本措施 , 能適應(yīng)大部分項(xiàng) 目需求 , 因而具有廣闊的應(yīng)用前景。
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《機(jī)電信息》第18期第16篇





