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《機(jī)電信息》

所屬頻道 工業(yè)控制
  • 牽引主變倒閘切換裝置電壓判據(jù)適應(yīng)性研究

    針對基于電源快速切換技術(shù)的牽引主變不間斷供電倒閘切換裝置無法正常切換的問題 ,介紹了主變倒閘切換裝置電壓接入方案和裝置現(xiàn)有充電電壓判據(jù) 、合閘判據(jù) ,研究了牽引變壓器V/V接線 、V/X接線 、yn/D-11接線 、scott接線等形式下牽引變低壓側(cè)母線電壓向量特性 , 分析現(xiàn)有電壓判據(jù)對牽引主變倒閘切換裝置充電和切換功能的適應(yīng)性 , 提出電壓判據(jù)改進(jìn)方案 , 改進(jìn)的電壓判據(jù)自動適應(yīng)當(dāng)前的牽引變壓器主接線方式 。該研究成果對牽引主變倒閘切換操作具有重要的實際意義。

  • 海上升壓站站用電設(shè)置及接線方案優(yōu)化研究

    摘 要:首先對海上風(fēng)電場中海上升壓站的站用電接線方案進(jìn)行了闡述 , 隨后對采用額定電壓為35 kV的集電線路的海上風(fēng)電場提出站用變壓器與接地變壓器獨立設(shè)置方案和合并設(shè)置方案并進(jìn)行比較研究 , 然后對采用額定電壓為66 kV的集電線路的海上風(fēng)電場提出站用變壓器電源從66 kV母線引接方案和從主變平衡繞組引接方案并進(jìn)行比較研究 , 最后對海上升壓站380 V站用電采用暗備用接線方案和明備用接線方案進(jìn)行比較研究。對今后海上升壓站的站用變壓器設(shè)置和380 V站用電接線方案設(shè)計有良好的借鑒意義。

  • 基于最大二階循環(huán)平穩(wěn)盲解卷積與1. 5維譜的滾動軸承故障診斷

    針對噪聲背景下滾動軸承微弱故障特征淹沒問題 ,提出一種將最大二 階循環(huán)平穩(wěn)盲解卷積(Maximum second一order Cyclostationarity Blind Deconvolution ,CYCBD)與1. 5維譜聯(lián)合的滾動軸承故障特征提取方法 。首先計算振動信號的理論循環(huán)頻率 , 以此構(gòu)造循環(huán)頻率集 ,實現(xiàn)數(shù)據(jù)初始化;在此基礎(chǔ)上 ,采用CYCBD對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行降噪處理 , 凸顯信號的特征成分;最后 ,對預(yù)處理后的信號進(jìn)行1. 5維譜計算 ,并分析其包絡(luò)譜 ,從而實現(xiàn)故障特征提取。分析結(jié)果表明:CYCBD一1. 5維譜算法可有效實現(xiàn)對滾動軸承的故障特征提取 ,且優(yōu)于僅通過CYCBD或1. 5維譜提取特征的效果 ,亦具有一定的魯棒性 。研究結(jié)果可為礦用滾動軸承故障狀態(tài)監(jiān)測提供一定的理論基礎(chǔ)。

  • 基于改進(jìn)LK光流的變電站室內(nèi)無人機(jī)精確定位方法研究

    針對變電站室內(nèi)無人機(jī)在 自主定位時出現(xiàn)較大偏差的問題 , 提出一種基于改進(jìn)LK光流的變電站室內(nèi)無人機(jī)定位方法 。首先 ,介紹了傳統(tǒng)LK光流法 ,其以光流約束條件為基礎(chǔ) ,經(jīng)過線性變換得到方程組;其次 , 使用shi-Tomasi角點檢測算法獲取特征點;然后 ,建立光流金字塔模型將室內(nèi)大尺度運(yùn)動圖像進(jìn)行縮放;接著 , 利用前后向誤差補(bǔ)償更新前向估計偏移量 ,并對異常特征點進(jìn)行剔除;最后 ,采用 自主設(shè)計的無人機(jī)測試平臺進(jìn)行飛行實驗對所提方法進(jìn)行驗證 。結(jié)果表明 ,所提方法在無人機(jī)飛行高度達(dá)到1. 5 m時可以穩(wěn)定懸停 ,且懸停精度大約為半徑35 mm的圓形 。

  • 一種基于配網(wǎng)特點的無人機(jī)接力測控方法及系統(tǒng)研究

    現(xiàn)階段無人機(jī)在配網(wǎng)巡檢工作中占據(jù)重要地位 ,利用無人機(jī)開展配網(wǎng)巡檢工作能有效提高配網(wǎng)巡檢效率 。但受通信信號及電池電量等多種因素影響 , 目前無人機(jī)在配網(wǎng)巡檢工作中難以發(fā)揮最大效用 。此外 , 當(dāng)前的機(jī)巡模式是單人操作無人機(jī)開展巡檢 ,若長時間作業(yè) ,操作人員易出現(xiàn)視覺疲勞 , 難以保障高質(zhì)量完成配網(wǎng)巡檢任務(wù) 。 為此 , 提出一種基于配網(wǎng)特點的無人機(jī)接力測控方法及系統(tǒng) ,該系統(tǒng)可人工觸發(fā)無人機(jī)控制權(quán)轉(zhuǎn)移 , 也可使無人機(jī)根據(jù)配網(wǎng)環(huán)境自動觸發(fā)控制權(quán)轉(zhuǎn)移 ,從而解決了無人機(jī)在巡檢過程中多次往返的問題 , 減輕了操作人員的工作壓力 , 提高了無人機(jī)在配網(wǎng)巡檢中的利用率和配網(wǎng)巡檢的質(zhì)量 。

  • 網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)在數(shù)字化制藥工廠中的應(yīng)用探討

    隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷進(jìn)步和數(shù)字化工廠的迅速發(fā)展 , 生產(chǎn)過程中的 自動化和智能化成為提升生產(chǎn)效率 、保證產(chǎn)品質(zhì)量并滿足嚴(yán)格的法規(guī)要求的關(guān)鍵 。 網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)作為一種先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)管理與監(jiān)控解決方案 , 在制藥工廠中的應(yīng)用 日益廣泛 ?,F(xiàn)探討生物制藥工廠中西門子網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)(Network Management System ,NMS)的設(shè)計與應(yīng)用 , 包括其工作原理 、系統(tǒng)組成 、優(yōu)勢以及實際案例分析等 。

  • 變電站消弧線圈增容改造方案分析

    隨著廊坊電網(wǎng)中 10 kV電纜線路的不斷增加 , 變電站中已安裝的消弧線圈容量越來越難以滿足現(xiàn)實需求 。鑒于此 I在分析不同中性點接地方式特點的基礎(chǔ)上 I 結(jié)合生產(chǎn)實際 I從不同角度提出兩種消弧線圈增容改造的解決方案 ,并制定實施措施 , 可為緩和當(dāng)前容量不足的嚴(yán)峻形勢提供參考 。

  • 城市軌道交通車輛液壓制動系統(tǒng)泄漏在線診斷與 密封優(yōu)化設(shè)計研究

    城市軌道交通車輛液壓制動系統(tǒng)相比空氣系統(tǒng)對泄漏更敏感 , 泄漏的診斷和防治是關(guān)系到液壓制動系統(tǒng)可靠性和安全性的一個復(fù)雜關(guān)鍵問題?;谛孤┯绊懞统R娦孤┕收犀F(xiàn)象及原因分析 , 提出了一種泄漏在線診斷方法 , 為制動系統(tǒng)故障預(yù)測與健康管理(PHM)體系構(gòu)建提供了關(guān)鍵技術(shù)支持。同時 ,基于有限元分析提出一種密封優(yōu)化設(shè)計方法 , 以密封圈優(yōu)化設(shè)計實例驗證了方法有效性 。結(jié)果表明 ,優(yōu)化后密封性能顯著提升 ,對提高液壓制動系統(tǒng)可靠性與安全性具有重要意義。

  • 逆變器殼體氣密檢測影響因子分析及測試研究

    為解決差壓式氣密檢測設(shè)備影響新能源汽車逆變器殼體檢測準(zhǔn)確性及可靠性的問題 , 對差壓式氣密設(shè)備檢測可靠性的影響因子進(jìn)行研究 。基于檢測原理分析 , 結(jié)合逆變器產(chǎn)品量產(chǎn)檢測特點 ,分析了環(huán)境溫度 、氣源溫度 、產(chǎn)品溫度 、測試工裝溫度對氣密檢測結(jié)果的影響 。測試結(jié)果表明 , 通過對氣密測試時氣源溫度及產(chǎn)品溫度與測試設(shè)備及工裝的環(huán)境溫度差的管控 , 可提升氣密檢測的準(zhǔn)確性 ,減少不良品流出及誤檢時的報廢損失 。

  • 600MW亞臨界機(jī)組停機(jī)后高壓缸上下缸溫差大原因分析及控制措施

    600 MW亞臨界機(jī)組停機(jī)后 , 高壓缸溫差問題顯著 , 需分析原因并制定應(yīng)對策略 。鑒于此 ,分析了停機(jī)冷卻 、殘余蒸汽 、軸封系統(tǒng)等因素的影響 , 為減少溫差 , 提出調(diào)整軸封溫度 、優(yōu)化冷卻流程 、加強(qiáng)維護(hù)等措施 , 以提高機(jī)組運(yùn)行的安全穩(wěn)定性 , 為600 MW亞臨界機(jī)組平穩(wěn)運(yùn)行提供參考 。

  • 某皮卡車架拖掛系統(tǒng)疲勞強(qiáng)度性能評估與優(yōu)化

    為了評估某皮卡車架拖掛系統(tǒng)的疲勞強(qiáng)度性能 , 首先基于Hypermesh軟件創(chuàng)建其有限元網(wǎng)格模型 , 然后根據(jù)強(qiáng)度工況加載相應(yīng)的載荷 , 采用Abaqus軟件求解得到車架的塑性應(yīng)變最大為69. 3% , 超過了其材料斷后延伸率 , 不符合強(qiáng)度設(shè)計要求 ,拖掛系統(tǒng)的最大塑性應(yīng)變?yōu)?6. 9% ,滿足設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) 。再基于疲勞循環(huán)工況 ,采用ncode軟件求解得到車架和拖掛的損傷分別為3. 63和0. 56 , 目標(biāo)要求小于1 , 車架不符合疲勞性能要求 。最后 , 通過在車架內(nèi)側(cè)增加一塊加強(qiáng)板進(jìn)行優(yōu)化 , 改進(jìn)后其塑性應(yīng)變和疲勞損傷均在目標(biāo)范圍內(nèi) , 改善效果比較明顯 ,具有較強(qiáng)的實際工程和科學(xué)指導(dǎo)意義 。

  • 燃機(jī)電廠廢水零排放MVR系統(tǒng)蒸餾水水質(zhì)異常分析及處理方案

    惠州某燃機(jī)電廠廢水零排放改造項目主體工程于2021年年底順利通過168 h試運(yùn)行 ,投產(chǎn)后系統(tǒng)運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)二期超濾產(chǎn)水濁度超標(biāo)現(xiàn)象 ,經(jīng)過分析排查 , 發(fā)現(xiàn)事故直接原因為蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)(MVR)產(chǎn)生的蒸餾水水質(zhì)劣化 i 根本原因為除沫器底部疏水管堵塞導(dǎo)致泡沫攜帶料液進(jìn)入蒸餾水系統(tǒng)造成污染 。現(xiàn)對該異常事件進(jìn)行原因分析和處理 i并提出部分預(yù)控措施 i 以避免相同故障再次發(fā)生 。

  • 基于物聯(lián)網(wǎng)的露天礦山機(jī)電設(shè)備遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計

    為提高礦山機(jī)電設(shè)備運(yùn)行的安全性 ,設(shè)計了一種基于物聯(lián)網(wǎng)的露天礦山機(jī)電設(shè)備遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng) ,硬件部分包括監(jiān)控器和傳感器 ,軟件部分通過物聯(lián)網(wǎng)處理多維度參數(shù) ,并利用權(quán)重系數(shù)消除多源數(shù)據(jù)時空偏差 。構(gòu)建MEMS-DB數(shù)據(jù)存儲庫 ,涵蓋設(shè)備運(yùn)行參數(shù) 、環(huán)境感知等多類數(shù)據(jù)表 , 通過劣化指數(shù) 、故障概率等數(shù)學(xué)模型實現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)動態(tài)評估 。遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)支持終端與監(jiān)控中心高效交互 , 采用微服務(wù)架構(gòu)解耦數(shù)據(jù)接 口 , 通過web端與移動端提供實時監(jiān)控與報警功能 , 實現(xiàn)露天礦山機(jī)電設(shè)備遠(yuǎn)程監(jiān)控 。 系統(tǒng)測試結(jié)果表明 , 監(jiān)控點1波特率12 h達(dá)160 KB/s峰值 , 監(jiān)控點2波特率最高達(dá)115 KB/s , 波動小 , 監(jiān)控點3在9~ 15 h運(yùn)輸高峰期波特率穩(wěn)定于110~132 KB/s , 系統(tǒng)全程高效可靠 ,未出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失或延遲 。

  • 家用除濕機(jī)的總體設(shè)計及重要部件優(yōu)化設(shè)計

    家用除濕機(jī)在現(xiàn)代生活中對改善室內(nèi)環(huán)境濕度具有重要作用 ,但其性能與核心部件的設(shè)計密切相關(guān) ?,F(xiàn)圍繞家用除濕機(jī)的總體設(shè)計展開研究 , 重點針對葉輪結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計 , 以提升其抗振性能與運(yùn)行效率 。對傳統(tǒng)葉輪與優(yōu)化后葉輪的模態(tài)特性進(jìn)行對比分析 , 結(jié)果表明優(yōu)化后的葉輪第一階固有頻率提升45. 7% , 最大振幅降低86. 8% , 葉輪在高頻振動環(huán)境下的穩(wěn)定性顯著增強(qiáng) , 為家用除濕機(jī)的結(jié)構(gòu)設(shè)計與性能提升提供了理論依據(jù)和工程參考 。

  • 多功能水稻脫殼機(jī)的優(yōu)化設(shè)計與創(chuàng)新技術(shù)分析

    為改進(jìn)現(xiàn)有多功能水稻脫殼機(jī)效率和兼容性低 、不環(huán)保問題 ,基于so1idworks 、3DMax與Inventor軟件進(jìn)行建模設(shè)計 、模擬分析 , 采用材料—結(jié)構(gòu)—工藝—智能四維融合設(shè)計創(chuàng)新方法優(yōu)化脫殼裝置 、分離裝置 、輸送裝置等核心部分 i有效提高脫殼效率及能耗 、環(huán)保水平 i 以適應(yīng)不同地區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要 。該研究對農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)實現(xiàn) 自動化與智能化具有一定的指導(dǎo)意義 。

簡介
《機(jī)電信息》雜志社自2001年創(chuàng)刊以來,始終以服務(wù)機(jī)電行業(yè)為己任,經(jīng)過二十余年的實踐積累,已形成了完備的信息市場服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和信息咨詢服務(wù)平臺。
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